將焦化廠嚴(yán)重過(guò)剩的焦?fàn)t煤氣回收再利用,用來(lái)給冷軋廠替代外購(gòu)天然氣,內(nèi)部循環(huán),“自產(chǎn)自銷”,僅此一項(xiàng)一年就可節(jié)約成本約1400萬(wàn)元。記者從太鋼獲悉,太鋼不銹冷軋廠焙燒爐改造項(xiàng)目已順利完工。據(jù)測(cè)算,焙燒爐使用焦?fàn)t煤氣替代天然氣后,外購(gòu)天然氣的成本每年可降低1400萬(wàn)元左右。
今年8月初,太鋼不銹冷軋廠得知焦化廠焦?fàn)t煤氣嚴(yán)重過(guò)剩,太鋼現(xiàn)有的使用焦?fàn)t煤氣的裝備無(wú)法將其全部消耗,相關(guān)部門人員便著手研究不銹冷軋廠焙燒爐現(xiàn)在所使用的外購(gòu)天然氣可否用焦?fàn)t煤氣替代。經(jīng)過(guò)可行性分析認(rèn)為,使用自有焦?fàn)t煤氣替代外購(gòu)天然氣,既符合了當(dāng)前國(guó)家碳減排要求,也解決了太鋼的燃眉之急。很快,改造方案敲定下來(lái)。在公司相關(guān)部門的支持下,改造工程迅速開(kāi)工。目前,不銹冷軋廠焙燒爐改造已順利完工。初步測(cè)算,焙燒爐使用焦?fàn)t煤氣替代天然氣后,每月碳排量降低60%,相當(dāng)于400多輛家用小轎車一年的碳排放量。同時(shí),外購(gòu)天然氣的成本每年可降低約1400萬(wàn)元。
不銹冷軋廠是不銹鋼的主要成材廠之一,為積極響應(yīng)國(guó)家“碳達(dá)峰、碳中和”號(hào)召,該廠從細(xì)節(jié)著手,力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)節(jié)能降碳、綠色發(fā)展目標(biāo)。最近,廠區(qū)在冷軋酸洗區(qū)域,將廢水循環(huán)利用,減少了污水排放,減少了新水消耗。下一步,不銹冷軋廠還針對(duì)軋制油回收再利用、實(shí)行蒸汽系統(tǒng)節(jié)約改造。